近年来,鹤壁金星针对我国“三酸”试剂生产的石英玻璃设备电加热式生产能耗大、成本高的特点,水、电又是生产成本的主要消耗费用,严重影响了企业的经济效益。公司技术人员组成技术攻关小组,成功开发研制生产出第八代电加热大型硫酸试剂石英玻璃设备。新型生产装置采用工业原料硫酸与成品酸经双效换热,使工业硫酸预热到200℃进入石英玻璃蒸馏釜内,经短时加热,温度很快就上升到沸点338℃,加热时间大大缩短,电消耗大大降低。这种硫酸试剂生产节水、节电的新工艺改变了我国五十多年来一直采用消耗大量水、工业硫酸自然温度进料生产能耗高的工艺,大大降低了生产运行成本。
第八代电加热硫酸试剂石英玻璃设备与前几代产品相比,具有以下几大优点:
1、第八代硫酸蒸馏设备单台产量大、能耗低。
2、生产试剂硫酸原耗电 1000kw.h/t,现降为300-350 kw.h/t,节电65%。
3、前几代生产一吨试剂硫酸需要冷凝水60m³/吨,现改为原料换热冷凝,节水80%以上,大大降低了冷凝水的消耗。
4、冷凝器原料换热,改变了冷凝器用水冷却结垢严重造成损坏的弊端,提高了设备的完好率。
5、硫酸蒸馏提纯过程中,尾气中产生的稀酸浓度≥85%,降为1%以下。产品收率由90%提高到99%,节省了硫酸原料10%。
6、由于第八代硫酸提纯装置产量大、能耗低、占地面积小,生产装置和配套辅材投资比老型设备降低了二分之一。生产装置占地面积减少了三分之一,操作人员减少了三分之一,运行成本费用大大降低。
7、自动化程度高,采用了PLC现场和远程DCS操作控制系统。
8、产品质量稳定在100%。
9、该装置适应生产规模在10-150吨/天硫酸试剂的生产厂家。